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高線(xiàn)精軋機輥箱燒損事故分析

文章作者:修造公司 謝志強 來(lái)源:博長(cháng)控股 發(fā)布時(shí)間:2014/10/31 瀏覽次數:13930
 

1 事故經(jīng)過(guò)

2014916,計劃檢修更換23架錐箱,1800左右開(kāi)始試車(chē),1830左右過(guò)鋼恢復生產(chǎn);1940 左右精軋機跑鋼打開(kāi)精軋機發(fā)現24架帽煙,24架輥箱燒損。當時(shí)化驗油含水量3%,于是維修轉換了另一油箱,同時(shí)更換24架輥箱,并檢查錐箱無(wú)問(wèn)題,2130恢復生產(chǎn)。2240左右精軋機跑鋼,打開(kāi)精軋機發(fā)現25架上輥軸發(fā)熱,25架輥箱燒損。當時(shí)化驗油含水量2.88%。為防止輥箱再次燒損,當即做了如下整改措施:(1)將1#油箱油用脫水裝置打到2#油箱再用脫水裝置打回1#油箱;(2)更換所有精軋機輥箱密封件;(3)將26、27、28架輥箱吊出檢查所有裝配尺寸;(4)更換精軋機濾芯;在檢查過(guò)程中發(fā)現26架錐箱錐軸定位軸承壞,于時(shí)組織更換軸承;完成所有檢查項目后次日830油溫達到要求開(kāi)始試車(chē),試車(chē)30分鐘后恢復生產(chǎn)。

2  原因分析

2.1精軋機油液含水量高有一段長(cháng)的時(shí)間未控制下來(lái),含水量大影響油膜承載力(設備廠(chǎng)家要求含水量不超過(guò)0.5%),含水量大潤滑效果變差是油膜軸承燒損的主要原因。另油液有乳化的現象,其油水分離效果明顯變差導致脫水效果不佳。

2.2高線(xiàn)品規更換頻繁增加了更換、清理密封圈的難度,加重了精軋機進(jìn)水,從5月份到9月份高線(xiàn)精軋機含水量情況及品規更換情況表可以很好的看出。

3  整改措施

3.1進(jìn)一步加強高線(xiàn)精軋機油品的管理和控制,如含水量和精度等級,盡量每?jì)稍滤陀蜆拥矫梨诜止具M(jìn)行各項指標的化驗,根據化驗結果酌情更換精軋機的油。

3.2對于更換品規后油箱大量進(jìn)水,維修要做好及時(shí)的跟蹤處理,同時(shí)生產(chǎn)單位要及時(shí)安排時(shí)間給維修更換輥箱密封件;維修人員要保證真空脫水裝置24小時(shí)正常運轉。

3.3操作人員對輥箱輥縫的調整要做到標準化操作,緩慢并調兩圈回半圈,以增加密封件使用壽命。

3.4濾芯要做到及時(shí)更換(原則上壓差超過(guò)0.1MPa或使用超過(guò)1個(gè)月更換),防止因油液污染對油膜的損壞。

3.5設備科加強對裝配質(zhì)量的管理,做到輥箱裝配所有尺寸都要在范圍之內并要技術(shù)員或質(zhì)量員簽定驗收合格才可以出精裝間;所有輥箱檢測數據都要登記并保存好。

3.6輥箱上線(xiàn)使用要做好詳細登記,做到6寸、8寸輥箱使用滿(mǎn)6個(gè)月要下線(xiàn)全面檢查,10寸輥箱使用滿(mǎn)12個(gè)月要下線(xiàn)檢查。

3.7設備科做好輥箱、錐箱的裝配規范,并在精裝間上墻張貼作業(yè)指導書(shū)指導裝配過(guò)程。

3.8為增加密封圈的使用壽命,設備科將落實(shí)引進(jìn)哈飛改造的密封板進(jìn)行試用。

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